噴氨格柵裝置安裝在反應(yīng)器入口垂直煙道中部區(qū)域,氨氣經(jīng)噴嘴射入煙道后,被來自上游的煙氣卷攜并充分混合,經(jīng)豎直煙道頂部發(fā)生兩次90度轉(zhuǎn)向后,向下通過整流格柵,進入催化劑層發(fā)生催化還原反應(yīng),脫硝后的凈煙氣流向下游的空氣預(yù)熱器。
停爐期間檢查噴氨格柵發(fā)現(xiàn)部分噴氨主分管道、支撐、導(dǎo)流板已不均勻吹損減薄,局部噴氨主管或分管及支撐已出現(xiàn)孔洞,兩側(cè)噴氨格柵均為中間部位較兩側(cè)吹損嚴重,較差部位主、分管道已經(jīng)被吹損削掉一半,運行中噴嘴已不起作用,在煙氣流速較高的部位,氨氣與煙氣混合不能形成均勻態(tài)勢。反應(yīng)器催化劑布置的模塊,中間部位也較兩側(cè)吹損嚴重,可見煙氣流場偏差對噴氨格柵及催化劑吹損較大。當噴氨管道吹損出現(xiàn)孔洞時,造成NH3/NO:摩爾比分布不均勻,氨和煙氣混合較差,計算出理論所需的噴氨量也不穩(wěn)定,然后導(dǎo)致鍋爐出口氮氧化物濃度不易控制,氨逃逸率增大,實際用氨量增高,經(jīng)濟效果較差。
主要的是從脫硝反應(yīng)器逃逸的部分氨與煙氣中的SO3和H2O反應(yīng)生成硫酸氫氨,與煙氣中的灰塵一起粘附在空預(yù)器的換熱元件上,增加了空預(yù)器堵塞和腐蝕風險,空預(yù)器差壓增大,通煙受阻,影響鍋爐效率。另外氨逃逸過大時對脫硫系統(tǒng)也將造成不良后果。
什么原因造成的?
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四角切圓燃燒鍋爐,爐內(nèi)的燃燒過程為四股傾角很大的燃燒射流火焰逆時針旋轉(zhuǎn)上升,在運行中勢必存在殘余旋轉(zhuǎn),而且是逆時針旋轉(zhuǎn),可知在爐內(nèi)右側(cè)煙氣旋轉(zhuǎn)方向應(yīng)指向爐后,與引風機的吸引方向一致,導(dǎo)致右側(cè)煙速增加,同時煙速增加導(dǎo)致右側(cè)煙氣多,通過折焰角就向鍋爐尾部流動,因此煙氣殘余旋轉(zhuǎn)是四角切圓燃燒鍋爐煙氣流場偏差的主要原因
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前后墻對沖燃燒、尾部雙煙道爐,過熱器、再熱器煙氣擋板沖刷磨損嚴重,有的擋板磨損的只剩余門軸,通過執(zhí)行器開、關(guān)煙氣擋板時無法反映擋板真實開度及煙氣流量,煙氣擋板磨損是煙氣流場偏差主要原因
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省煤器下端灰斗輸灰裝置出現(xiàn)故障,輸灰停止,煙氣中的大顆?;覊m隨負荷升高,在煙氣中形成加速度,加劇對煙道內(nèi)部設(shè)施的沖刷,造成設(shè)施的磨損
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煙氣中粉塵含量較大,加劇對A工G噴氨管道、導(dǎo)流板、煙氣擋板及催化劑的吹損
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空預(yù)器單側(cè)堵塞嚴重,使脫硝系統(tǒng)兩側(cè)煙氣流量不均,造成噴氨管、催化劑局部吹損
應(yīng)對措施
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根據(jù)每臺爐煙氣流場分布規(guī)律及出口煙道各取樣測點NOX數(shù)值大小,及時調(diào)整供氨蝶閥開度,平衡脫硝出口NOX。定期分析氨耗量、煙氣流量、出入口氮氧化物濃度,使N比/NOx摩爾比分布趨于均勻,實際用氨量減少,鍋爐出口氮氧化物可得到較好的控制,同時逃逸率也可降低。當負荷變化時煙氣流場隨之而改變,應(yīng)及時進行必要的調(diào)整。
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沿煙道布置多個氮氧化物濃度和氨空混合物流量測點,為準確計算不同工況下NH3/NO:摩爾比提供依據(jù),且需將供氨蝶閥改為調(diào)整閥,增加熱工控制系統(tǒng)。
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充分利用停爐機會,修復(fù)或更換吹損的煙氣擋板、導(dǎo)流板,煙氣擋板、導(dǎo)流板噴涂防磨材料,力爭煙氣流場在設(shè)計范圍內(nèi)。定期沖洗空預(yù)器蓄熱元件,減少空預(yù)器堵塞,保證脫硝系統(tǒng)兩側(cè)煙氣流量一致。 進一步調(diào)整低氮燃燒器滿足設(shè)計要求,使脫硝入口NO:降低,減少對煙氣流場的影響。